基于轉向架焊接產(chǎn)線數(shù)字化的機器人智能集控關鍵技術

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摘要:基于轉向架焊接車間生產(chǎn)線智能化、自動化和數(shù)字化集控管理需求,開發(fā)設計了集PDM、QMS和MES為一體的焊接車間現(xiàn)場管理上層系統(tǒng),基于轉向架焊接產(chǎn)線數(shù)字化的機器人智能集控操作,借助數(shù)據(jù)接口實現(xiàn)對所有生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的有效流轉與鏈接。該技術系統(tǒng)采用了集中管控、生產(chǎn)執(zhí)行控制與可視化監(jiān)控等模塊,針對轉向架焊接工藝特征與轉向架焊接產(chǎn)線數(shù)字化生產(chǎn)需求,研發(fā)應用智能傳感RFID、交互集成M2M、在線質量監(jiān)測、集群控制和Digital Twin等諸多關鍵技術工藝,形成了高度柔性化、數(shù)字化、自動化合高效率的轉向架焊接管控車間,實現(xiàn)了對夾具/胎位、設備、人員以及所有零部件等資源的實時調(diào)度、管理和監(jiān)控。(剩余4648字)